«Оленегорск: Люди. События. Факты»

От количества к качеству: еще раз о снижении издержек

Работа, направленная на снижение издержек, ведется на комбинате постоянно в каж­дом подразделении. Ежемесячно генеральный директор ОАО «Олкон» Василий Черных проводит совещания, где подводятся итоги работы за месяц. Достаточно посмотреть сводные таблицы и графики цехов, чтобы увидеть, что борьба ведется за каждый рубль.

О том, насколько масштабная работа проводится на дробильно-обогатительной фабрике, говорит список мероприя­тий, реализуемых в этом подразделении. Всего их 102. Часть из них уже внедрена, и это приносит свой экономический эф­фект, часть - в работе, что-то еще толь­ко запланировано. Список мероприятий пополняется постоянно. По словам глав­ного инженера ДОФ Александра Марко­ва, обогатителям поставлена задача со­кратить затраты за 2009 год до 210 руб­лей за тонну железорудного концентра­та. Это чуть менее сорока процентов от общекомбинатовской задачи - выйти на запланированные 800 рублей за тонну железорудного концентрата. Если перей­ти на язык цифр, то всего по комбинату запланировано снизить издержки на 564 млн. рублей, доля ДОФ - 202 млн. На сегодня до конца года для достижения сокращения прямых затрат ДОФ до 210 рублей за тонну концентрата осталось найти чуть более 47 рублей.

Фабричное хозяйство - слож­ный и огромный механизм, начи­ненный самым разным оборудова­нием. Подразделение составляют шесть участков, расположенных на больших территориях. 29 мельниц, 28 дробилок, 13 сушильных бара­банов - это лишь крупное обору­дование, не считая сепараторы, на­сосы и прочее, счет которым идет на сотни. Только главный корпус протянулся почти на 350 метров. Кроме этого, километры техноло­гических трубопроводов, хвосто­вое хозяйство, раскинувшееся на десятки квадратных километров.

Тем не менее, по каждому участку есть свои конкретные цифры эко­номии, складывающиеся в миллионы рублей. Как уже говорилось, работа по повышению эффек­тивности отслеживается ежемесячно. И по каж­дому месяцу года можно увидеть, какую лепту вносит фабрика. Напри­мер, в октябре из запла­нированных 54 млн. руб­лей экономии по комби­нату доля обогатителей составила 28 млн.

А. Марков рассказал о некоторых мероприятиях, реализация которых дала наиболее высокий эконо­мический эффект. Одно из них - повышение со­держания магнитного железа в руде, поставляемой на ДОФ. На 0,1%. Казалось бы, не­значительная, на первый взгляд циф­ра, но именно эта десятая часть со­держания магнитного железа в руде позволяет снизить затраты на произ­водство концентрата на 4,5 рубля за тонну. Это предложение обсужда­лось уже давно. Руководству фабри­ки пришлось доказывать необходи­мость такого повышения содержания железа фактами. Специалисты ДОФ проанализировали результаты пяти лет работы фабрики: с 2004 года по первый квартал 2009. Когда кризис заставил считать затраты по каждо­му переделу, к наработанным результатам вернулись, и, как показала практика, не зря.

Не менее значимого результата удалось добиться за счет оптимиза­ции структуры численности произ­водственного персонала ДОФ. При­чем, подчеркнул главный инженер, ни один человек не был сокращен из подразделения. Оптимизация производилась за счет естественной убыли людей и сокращения вакан­сий. В подразделении была прове­дена серьезная работа по оптимиза­ции системы обслуживания рабочих мест. Анализ количества простоев оборудования, его важности по каж­дому конкретному рабочему месту показал, что не везде есть необхо­димость в постоянном присутствии человека. Так, например, сухая маг­нитная сепарация, конвейер № 4 на ЦПТ на сегодня обслуживается од­ним человеком в дневную смену по пятидневной рабочей неделе, тогда как раньше эти участки обслужива­лись круглосуточно и для этого тре­бовалось четыре работника. Изме­нившийся объем работы требует от рабочих еще более ответственного подхода к состоянию рабочих мест, причем не только своих, но и сосед­них, поэтому с людьми проводилась и проводится серьезная разъясни­тельная работа.

Добиться снижения затрат по­зволяет и постоянная работа с обо­рудованием. За последние годы на фабрике были проведены десятки мероприятий, связанных с модерни­зацией оборудования. Замена дро­билок на участке дробления руды, магнитных сепараторов, насосного парка на участках обогащения и хвостового хозяйства не могла не принести свои плоды. Еще год на­зад неудовлетворительное состоя­ние и высокая аварийность техно­логических трубопроводов были камнем преткновения и вызывали много претензий. Постоянные про­рывы в старых трубах, течи приво­дили к механическим потерям же­леза. Проведенные в 2008-2009 го­дах мероприятия по замене трубо­проводов позволили внедрить такое мероприятие, как «Уменьшение ме­ханических потерь железа на учас­тке обогащения». Надеяться на под­рядчиков обогатители не стали. За­мена труб на наиболее сложных уча­стках производилась, в том числе, и собственными силами. Было при­нято решение применять современ­ные материалы, которые являются более износостойкими: резинотка­невые армированные, толстостенные трубы и трубы с внутренним напылением. Рези­нотканевые армированные трубы, как показало время, хорошо работают на водона­порных частях, на самотеч­ных - толстостенные тру­бы и трубы с внутренним напылением. Подсчет эко­номического эффекта велся очень детально и осторож­но, в результате в 2009 году удалось добиться сокраще­ния затрат почти на 3 млн. 800 тыс. рублей.

Также значительное внимание уделяется вопросам экономии элек­троэнергии. Замена насосного пар­ка позволила сократить издержки и в этом направлении. Импортные насосы, действительно, оказались экономичнее отечественных ста­рых. С начала года за счет сокраще­ния расходов электроэнергии сэко­номлено порядка 4 млн. рублей. Статистика, которая ведется по счетчикам расхода электроэнергии, в 2008 и 2009 годах подтверждает реальность этой цифры.

Не остается без внимания и внутренний ресурс. Так, например, отработавшие свое дробящие пли­ты дробилки С200 компании Metso устанавливаются в качестве футе­ровки в разгрузочной шахте под этой дробилкой на III нитке вместо использовавшихся ранее дорогосто­ящих слябов. За счет использования бывших в употреблении дробящих плит с апреля сэкономлено на сегод­ня около 5 млн. 45 тыс. рублей.

«Коллектив ДОФ, наверное, находится в непростом положении, в отличие от других цехов комбината. Мы не можем за счет какого-то одного мероприятия дать сразу значительную экономию. Однако закон перехода количества в качество никто не отменял, поэтому все проводимые нами мероприятия, дающие каждое пусть и небольшую, но все-таки экономию, позволят добиться поставленной перед нами цели», - завершил разговор главный инженер ДОФ.


Наталья РАССОХИНА
.